沙角A电厂1,2号机曾因励磁碳刷环火造成2次停机事故。机组容量200 MW,发电机的励磁形式为它励,额定励磁电流1765 A,励磁碳刷采用非恒压形式,主励每极32条碳刷,碳刷型号为D172HT-25×32×65,2000年6月2号机组大修增容改造时,励磁碳刷改为恒压形式,每极30条碳刷,碳刷形号为D172HT-25×32×100。D172碳刷主要参数见表1。 表1 D172碳刷主要参数
磨擦系数k 正压力P/Pa 接触压降△E/V 电流密度I/(A/cm2) 额定电流I/A 最高速度v(m/s) 电阻率、p/Ω·m 电阻率R/Ω 65 9.8×2500 0.25 1.25 12 96 70 12×10-6 0.00105 100 9.8×2500 0.25 1.25 12 96 70 10×10-6 0.00162
(1) 2001-06-29T08:00交接班检查1号机组碳刷无火花机,14:45检查发现主励磁机负极滑环碳刷环火,减负荷和减励磁电流、调整处理无效,碳刷刷辫相继发红烧断,并伴有弧光,14:55,值长令解列停机,事故过程约10 min,结果造成20个碳刷刷辫烧断,4个刷握孔熔化。当时机房内温度35~40℃,有功负荷200 MW,无功负荷90 Mvar,励磁电流1650 A。 (2) 2001-09-18,机房内温度35~40℃,2号机组有功负荷210 MW,无功负荷87 Mvar,励磁电流1550 A,班中检查发现励磁负极的其中一条碳刷断辫,滑环碳刷火花大,取出该组(3条)碳刷更换,滑环环火,并发现其它碳刷相继发红断辫,减励磁电流,有功减至140 MW调整处理无效,解列停机。整个过程约15 min,结果造成10只碳刷刷辫烧断,部分采集电环及销钉固定孔烧化,“V”架部分销钉烧断。 2 引起碳刷发热的因素 碳刷发热由3部分组成:碳刷自身电阻发热,碳刷接触压降发热和磨擦发热。 碳刷自身电阻发热功率:W1=I2R 碳刷接触压降发热 功率:W2=I△E 磨擦发热功率:W3=Fv 其中:I-流过碳刷的电流; R-碳刷电阻; △E-接触压降; F-碳刷压紧力; v-碳刷与滑环的相对运动速度。 3 碳刷发热的原因 3.1 碳刷使用过程中电阻值逐渐增大 将购买的500条D172HT-25×32×100碳刷,用电桥法测量其电阻值为0.0012~0.0020Ω,电阻分散性不大;一部分碳刷在2号机组使用一段时间后更换下来,测得电阻值为0.0012~0.01Ω,即部分碳刷的电阻增大了;2号机碳刷事故停机后,拆下的碳刷测得电阻值为0.0012~0.3Ω,电阻分散性很大,电阻也大了许多,电阻值的增大使碳刷的电阻发热增加。 3.2 碳刷卡阻 (责任编辑:admin) |